技術(shù)文章
Technical articles在汽輪機(jī)電液控制系統(tǒng)( DEH)中,作為電液轉(zhuǎn)換元件電液伺服閥的作用十分重要。電液伺服閥穩(wěn)定可靠性直接影響到機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。伺服閥是一種很精密的元件,對(duì)油質(zhì)污染顆粒度的要求很嚴(yán),而DEH系統(tǒng)普遍采用磷酸酯抗燃油,其穩(wěn)定性較差,主要表現(xiàn)為污染顆粒度的增加和酸值升高。抗燃油污染顆粒度增加,極易造成伺服閥堵塞、卡澀,同時(shí),形成顆粒磨損,使閥心的磨損加劇,內(nèi)泄漏量增加。酸值升高,對(duì)伺服閥部件產(chǎn)生腐蝕作用,特別是對(duì)伺服閥閥心及閥套銳邊的腐蝕,這是使伺服閥內(nèi)泄漏增加的主要原因。在此對(duì)汽輪機(jī)DEH系統(tǒng)中電液伺服閥內(nèi)泄漏故障的在線檢測(cè)及診斷問(wèn)題進(jìn)行分析。
1.電液伺服閥的內(nèi)泄漏特性
電液伺服閥集中了電信號(hào)具有傳遞快,線路連接方便,便于遙控,容易檢測(cè)、反饋、比較、校正和液壓動(dòng)力具有輸出力大、慣性小、反應(yīng)快等優(yōu)點(diǎn),而成為一種控制靈活、精度高、快速性好、輸出功率大的控制元件,在汽輪機(jī)電液控制系統(tǒng)(DEH)中得到廣泛應(yīng)用,圖10為汽輪機(jī)調(diào)節(jié)氣門電液執(zhí)行機(jī)構(gòu)示意圖。
當(dāng)線圈中的電流為零時(shí),伺服閥的輸出流量不為零,這稱為零偏??蛰d情況下,使輸出流量為零時(shí)閥心位置稱為零位。為使閥心處于零位需要輸入的控制電流稱為零偏電流。零偏的大小以流量曲線上往返兩次時(shí),零偏電流值的平均值與額定電流的百分比來(lái)表示。規(guī)定在伺服閥壽命期間,零偏應(yīng)小于3%。伺服閥的內(nèi)泄漏特性是指伺服閥輸出流量為零(在負(fù)載通道關(guān)閉時(shí)),由回油口流出的內(nèi)部泄漏流量,通常泄漏流量隨輸入電流變化而變化,當(dāng)閥處于零位時(shí)為zui大值Qc,如圖11所示。對(duì)于兩級(jí)伺服閥泄漏量由前置級(jí)的泄漏量Qp0和輸出級(jí)的泄漏量QL組成。零位泄漏量Qc對(duì)新閥可作為滑閥制造質(zhì)量指標(biāo),對(duì)舊閥可反映其磨損情況。另外,伺服閥的壓力特性也能反映其內(nèi)泄漏情況。壓力特性曲線是輸出流量為零(將伺服閥的負(fù)載口堵死)時(shí),負(fù)載壓力PL隨輸入電流的變化曲線。在壓力特性曲線上某點(diǎn)或某段的斜率即為壓力增益。伺服閥的壓力增益越高,伺服系統(tǒng)的剛度越大,克服負(fù)載能力越強(qiáng),系統(tǒng)誤差越小。壓力增益越低,表明零位泄漏量大,閥心和閥套配合不好,從而使伺服系統(tǒng)的響應(yīng)遲緩。
2.電液伺服閥內(nèi)泄漏故障分析
某發(fā)電廠6號(hào)機(jī)投產(chǎn)試運(yùn)行,運(yùn)行人員發(fā)現(xiàn)B側(cè)DEH液壓泵出口油壓持續(xù)下降,由設(shè)定的14.5MPazui低降至12.6MPa,下降趨勢(shì)明顯。A泵運(yùn)行情況類似,調(diào)整泵出口壓力控制閥升壓效果不明顯,一直靠調(diào)整泵出口流量來(lái)維持DEH系統(tǒng)油壓。后來(lái)泵出口流量已由原來(lái)的45L/min升至70L/min.為此,通過(guò)分別關(guān)閉油動(dòng)機(jī)壓力油進(jìn)油遮斷閥對(duì)6號(hào)機(jī)四個(gè)高壓調(diào)門進(jìn)行逐一在線試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見下表。
對(duì)比數(shù)據(jù)測(cè)試(油溫:48℃)
參數(shù) | A泵出口油壓/MPa | A泵電流/A | A泵流量/(L/min) | DEH 系統(tǒng)油壓/MPa |
單閥運(yùn)行(開度為36%) | 15.0 | 39.8 | 70 | 14.0 |
調(diào)門全開 | 15.3 | 325 | 49 | 14.4 |
GV1全開 | 15.3 | 32.5 | 49 | 14.4 |
GV1全關(guān) | 15.5 | 31.9 | 46.5 | 14.3 |
由試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,更換后的GV2伺服閥,在該調(diào)門處于某一開度或全關(guān)狀態(tài)下,DEH油系統(tǒng)的系統(tǒng)油壓和輸出流量基本不變,都維持在一個(gè)正常的工作范圍內(nèi),而GV1、GV3、GV4伺服閥在所處調(diào)門某一開啟位置或全關(guān)狀態(tài)下,DEH油系統(tǒng)的系統(tǒng)油壓雖然保持穩(wěn)定,但系統(tǒng)流量均相差很大。這是由于調(diào)門在某一中間開度位置時(shí),該伺服閥處于動(dòng)態(tài)零位,根據(jù)伺服閥的內(nèi)泄漏特性,此時(shí)內(nèi)泄漏量zui大;在調(diào)門全開或全關(guān)狀態(tài),由于機(jī)械零偏或指令電流作用下,伺服閥不在零位位置時(shí),泄漏量相對(duì)偏小。很顯然這三個(gè)伺服閥在零位位置時(shí)的內(nèi)泄漏量均已嚴(yán)重超出正常工作范圍,而更換前的GV2伺服閥無(wú)論在動(dòng)態(tài)零位位置還是非零位位置,其內(nèi)泄漏量都已嚴(yán)重超標(biāo)。更換GV1、GV3、GV4伺服閥后,該機(jī)組單閥運(yùn)行,DEH油系統(tǒng)油壓調(diào)整到13.5MPa,系統(tǒng)流量恢復(fù)到正常的40L/min左右。
3.總結(jié)
對(duì)于投產(chǎn)試運(yùn)行不足一個(gè)月的機(jī)組,四個(gè)高調(diào)門伺服閥同時(shí)出現(xiàn)了嚴(yán)重的內(nèi)泄漏故障,對(duì)油質(zhì)的化驗(yàn)結(jié)果顯示,抗燃油酸值、電導(dǎo)率指標(biāo)不合格,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)DEH供油系統(tǒng)的抗燃油再生裝置出現(xiàn)故障,該裝置功能投入后系統(tǒng)恢復(fù)正常。
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